绿色低碳转型的“能量中枢”

2025-09-15 12:34:23 来源: 周口网 阅读量:
评论数: 贴     加入收藏夹
摘要:走进湖南中烟工业有限责任公司长沙卷烟厂动力车间,锅炉房内机器运转平稳有序,数字化屏幕上实时跳动的能耗数据与排放指标,勾勒出一幅绿色低碳的生产图景。近年来,长沙卷烟厂以技术创新为“笔”、精益管

走进湖南中烟工业有限责任公司长沙卷烟厂动力车间,锅炉房内机器运转平稳有序,数字化屏幕上实时跳动的能耗数据与排放指标,勾勒出一幅绿色低碳的生产图景。

近年来,长沙卷烟厂以技术创新为“笔”、精益管理为“墨”,在锅炉房掀起一场“能效革命”,通过一系列硬核改造,让传统能源中枢焕发低碳新活力,为企业高质量发展注入绿色动能。

低氮排放:技术攻坚后的绿色跃迁

“氮氧化物排放降至30mg/m³以下,这组数据的背后,是燃烧技术的关键突破。”该厂锅炉房技术主管指着新安装的扎克低氮燃烧机介绍道。这台设备采用分级燃烧与烟气内循环技术,通过精准控制空气与天然气混合比例,实现了燃烧更充分、排放更清洁的双重成效。

与此同时,车间还对在用旧炉实施系统性低氮改造,更换高效燃烧器、优化配风系统,一步步调试下来,旧炉的氮氧化物排放基本稳定在45mg/m³以下。这种“一新带旧”的改造模式,让锅炉房整体排放水平较改造前大幅下降,每年减少氮氧化物排放量超20吨。不仅稳稳守住了环保标准红线,还真正实现了环保效益与经济效益的双赢。

图为该厂使用扎克低氮燃烧机的7#锅炉

余热回收:让每一份能量都“物尽其用”

在锅炉房水箱旁,一组银色管道格外醒目——这是空压余热回收系统的“能量桥梁”。通过将空压机运行中产生的余热导入锅炉水箱,使进水温度提升15-20℃,单台锅炉每日可减少消耗天然气300立方米。“相当于每天省下一辆家用轿车一个月的油耗。”该车间技术员算了一笔节能账,话语中透着自豪。

图为该厂空压余热回收至锅炉水箱管道

这一举措与车间的软水脱盐装置形成高效协同的“战略搭档”。一方面,脱盐装置去除水中钙镁离子,从源头降低锅炉结垢率和排污率,推动热效率提升3%;另一方面,经预热后的软水进入锅炉系统,进一步减少热能损耗,实现能源利用的梯次优化。

两者深度联动、同向发力,叠加节能器的效能作用,可使锅炉房热效率稳定在95%左右,年节约天然气超18万立方米,这一实践不仅有力推动了降本增效,更以实际行动践行绿色发展理念。

工艺革新:高压雾化实现“精准节能”

“现在用纯水微雾加湿每小时只需要9度电,可实现能源费用直线下降。”该车间技术员指着新增的增压泵系统介绍说。这套系统通过高压雾化技术,将纯水转化为10微米以下的雾滴,精准匹配车间温湿度需求,通过减少蒸汽消耗,进一步降低了锅炉的烟气排放。

图为该厂维修人员在调试高压微雾加湿增压泵

该车间同步修订完善《锅炉经济运行手册》,将“夏季停炉优化”“负荷动态调整”等经验固化下来,结合数字化中控系统,实现“供能按需分配、能耗实时监控”。数据显示,改造后锅炉单位碳排放值下降了5.7kgCO₂/t,相当于每年减少二氧化碳排放约420吨,以实际行动为实现“双碳”目标贡献力量。

从低氮燃烧的“蓝天保卫战”,到余热回收的“循环经济账”,再到工艺革新的“精细加减法”,长沙卷烟厂锅炉房的绿色转型之路,正是企业践行“双碳”目标的生动缩影。

如今,这座焕发新生的锅炉房,正以“每立方米烟气更清洁、每一方天然气更高效、每一度热更充分”的实践,向绿色能源中枢转型稳步迈进。(欧阳权)

热门推荐
资讯图片
Copyright © 2009-2016   关于我们|广告服务|版权声明|联系方式|友情链接|豫ICP备07502457号
返回顶部